提到江蘇世昌農牧股份有限公司,業內同行都會不由自主的豎起大拇指,產品堪稱行業一流。走進世昌股份淮安正昌飼料有限公司的生產車間,你會被各種現代化的制造設備所吸引,可能不易注意到那些在一線忙碌的產業工人。可正是這些名不見經傳的新時期技術型工人,不斷創新發明、克難攻堅,保證了畜牧水產業多樣化的生產需要,源源不斷地把尖端的新產品送到養殖戶手中,淮安正昌膨化車間的張鳳龍班組就是他們中的杰出代表。
2019年,為滿足泥鰍規模化養殖需要,淮安正昌科研人員進行了泥鰍專用料的開發,研制成功粒徑只有1毫米的泥鰍專用飼料。這種比菜籽粒還小的飼料,對生產工藝、設備等要求極高,生產難度較大,直接影響了產品市場供應和大面積推廣。
如何打破這一技術瓶頸,是張鳳龍班組一直思考的問題。春節一過,在生產總監徐業虎、生產主管彭利軍的帶領下,全班組8名同志克服新冠疫情影響,撲下身子開展技術攻關。
他們首先認真研究了這一技術瓶頸的根本問題。尋找到與設備改進、技術參數把控相關的三個關鍵節點:一是半成品中出現銹渣,是由半成品倉氣動門和料位器插門的鐵質材料造成的,需要改進排除;二是螺旋螺桿機的制粒精度不夠,是設備本身技術參數與產品要求的不對稱造成的,需要重新計算設定;三是出現積碳、積塊堵機問題,是槳葉根部間隙過小和設備控制與電流提示不同步造成的,應當進行實驗、調整。
找準了問題的癥結,于是他們進行了大膽革新和深入過細的探索、試驗。將部分鐵質部件全面改成不銹鋼材料,并在料位器插門上加裝強磁塊,用以吸除料中細微的銹渣;調整槳葉間隙,定時進行清理,杜絕積塊的發生;修正主機運行電腦控制程序,消除蒸汽供應時間差,提高設備間的同步程度。
特別是通過精確計算螺桿機制粒精度,并經反復試驗,將設備參數調整到恰當的狀態。針對螺旋螺桿機在制粒過程中的“卡殼”現象,通過連續不斷的跟蹤測試,摸索出一套行之有效的參數標準。原有蒸汽溫度熱量較高,容易造成料糊和硬斑,將溫度適當調低。同時對半成品含水率進行調整,提高半成品濕度,使之易于擠壓成型。
此外,加強與技術部門的溝通協作,優化原料配方設計,調減粗纖維含量高原材料的用量,控制了模具堵塞的發生。
張鳳龍班組上下一心、不怕吃苦、勇攀高峰,經過連續七天的奮戰,開機試產一次性成功,攻克了微小徑膨化料生產的難題,得到了公司領導和同志們的一致稱贊!袁珍虎董事長說:“創新是企業發展永恒的動力。世昌員工就是要做別人做不到的事,當一流的員工,造一流的產品,勇立行業潮頭,敢當行業標桿!”
戰疫情精神振奮,干工作斗志昂揚。淮安正昌飼料有限公司全體員工立志逆勢創奇跡,業績超去年,為早日實現世昌轉板升級目標作出更大貢獻!
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